Откуда вообще появилась эта история

В нашем сервисном центре мы отремонтировали осушитель и планировали установить его взамен существующего. Заказчик был не против б/у оборудования — оно было полностью идентичным, а замена не требовала переделки сети воздуховодов.

Работы действительно заняли минимум времени: старое оборудование сняли, новое установили -все работы заняли порядка четырёх часов.

Однако при запуске мы сразу услышали выраженный гул, которого раньше на этом объекте не было. Источник удалось быстро найти — шум исходил от вентилятора. Позже, в ходе диагностики, мы определили, что гул связан с частотами 100, 200 и 300 Гц.

Трансформаторный характер шума приводил к тому, что он распространялся по всему помещению подвала, далее - по воздуховодам на лестничную клетку и в зону бассейна.

В таком состоянии сдавать работы мы не могли, поэтому приняли решение демонтировать вентилятор и увезти его в сервисный центр на диагностику.

При этом осушитель мы оставили в рабочем состоянии — временно установили старый вентилятор с крышкой. Геом
етрически он подошёл идеально.

Первичные ощущения и субъективные признаки

На слух был заметен только низкочастотный трансформаторный гул. Он полностью перекрывал аэродинамический шум вентилятора.

Гипотезы о механической природе звука - дисбалансе крыльчатки или проблемах с подшипниками, были сразу отброшены. Характер шума был иным.

На этом этапе практически никто не сомневался, что речь идёт о заводском дефекте двигателя.

Что это за вентилятор и почему он вообще здесь оказался

Используемый двигатель — китайского производства. Это было единственное решение, которое подходило по габаритам к корпусу оборудования.

Модель: Boyoung DYF4E-250 QS2a
Мощность: 0,85 кВт
Тип: однофазный асинхронный двигатель
Тип рабочего колеса: центробежное, с лопатками, загнутыми вперёд

Визуально и конструктивно вентилятор выглядел вполне добротно и производил впечатление качественно собранного изделия.

Диагностика вентилятора

В сервисном центре мы сразу решили проводить диагностику неразрушающим методом — иначе поставщик просто не принял бы оборудование.

В качестве основного инструмента был выбран спектральный анализ звука.

Условия диагностики:

  • Вентилятор нагружен;
  • подающий патрубок перекрыт;
  • значение тока находится в пределах паспортных значений.

При запуске вентилятора была получена следующая картина спектра.

Интерпретация результатов диагностики

В спектре отчётливо проявлялись три частоты:

  • 100 Гц — основная частота,
  • 200 Гц и 300 Гц — гармоники.

Обращает на себя внимание, что диапазон частоты 100 Гц был шире, однако визуально доминировали вторая и третья гармоники. Особенно отчётливо они проявлялись при полном перекрытии сечения вентилятора.

Для расшифровки мы обратились к пособию по вибродиагностике (Русов В.А.), где указано, что:

  • частота 100 Гц является удвоенной частотой сети 50 Гц;
  • частоты 200 и 300 Гц — её гармоники;
  • данные вибрации имеют электромагнитную природу и сопровождают работу асинхронных двигателей.

При этом в литературе не указан конкретный порог, выше которого такие гармоники однозначно считаются неисправностью.

Ключевой эксперимент с выбегом

Ключевым доказательством электромагнитной природы шума стал эксперимент с выбегом.

При отключении питания:

  • характерные частоты исчезали мгновенно;
  • механическое вращение при этом некоторое время продолжалось по инерции.

Это окончательно подтвердило электромагнитную природу шума.

Проверка гипотезы: сравнение с новым вентилятором

Чтобы понять, является ли зафиксированная картина дефектом, мы решили сравнить её с новым вентилятором той же модели.

 

Новый двигатель был приобретён у поставщика и доставлен в сервисный центр. Для корректного сравнения мы собрали лабораторный стенд с контролем:

  • потребляемого тока,
  • напряжения,
  • возможностью попеременного включения вентиляторов.

Следует отметить, что условия были не полностью идентичны: один вентилятор был установлен на металлическую крышку, второй — нет. Это могло повлиять на усиление отдельных частот за счёт резонанса.

Диагностика проводилась при полном перекрытии сечения, чтобы убрать аэродинамический шум и оставить электромагнитную составляющую.

Ниже приведен спектральный анализ нового вентилятора:

 

Наблюдения по результатам эксперимента

Результаты оказались на первый взгляд контринтуитивными:

  • при свободном выбросе:
    • расход максимальный,
    • ток достигает 5,1 А,
    • электромагнитные гармоники в спектре практически не видны;
  • при перекрытии сечения:
    • аэродинамическая нагрузка снижается,
    • ток падает до 2,2 А,
    • отчётливо проявляются частоты 100, 200 и 300 Гц.

Усиление электромагнитного шума при снижении аэродинамической нагрузки связано не с ростом потребляемой мощности, а с увеличением несимметрии электромагнитных сил в зазоре асинхронного двигателя и снижением маскирующего аэродинамического шума. В результате узкополосные гармоники 100–300 Гц становятся доминирующими и возбуждают резонанс корпуса вентилятора.

Итог сравнения

По результатам сравнительных испытаний стало ясно, что:

  • электромагнитный шум присутствует у обоих вентиляторов;
  • отличия в доминирующих гармониках не выходят за рамки конструктивных особенностей;
  • речь идёт не о неисправности, а об особенности работы данной серии двигателей.

Почему проблема проявилась именно в корпусе осушителя

На стенде и в сервисных условиях проблема не проявлялась.

Но при установке в осушитель:

  • вентилятор выходил на рабочую точку;
  • жёсткое крепление;
  • металлический корпус;
  • отсутствие демпфирования

всё это приводило к усилению резонансных частот и появлению характерного трансформаторного гула.

Решение без замены двигателя

После того как стало понятно, что это не дефект, а особенность, мы сосредоточились на инженерном решении.

Фактически было два резонатора:

  1. металлический корпус вентилятора;
  2. корпус осушителя.

Мы последовательно выполнили:

  • виброизоляцию корпуса осушителя, укладку вибровойлока на крышку

 

  • полную виброизоляцию корпуса вентилятора и крепежных элементов

 

  • шумоизоляцию вибровойлоком.

Итоговый результат

После выполнения работ:

  • уровень шума снизился примерно на 8 дБ;
  • гармоники 200 и 300 Гц практически исчезли;
  • 100 Гц осталась, но с существенно меньшей амплитудой.

 

Монтаж на объекте

На следующий день вентилятор был установлен в осушитель на объекте заказчика. Остаток виброизоляции использовали для дополнительной обработки корпуса.

 

После запуска трансформаторный гул практически исчез. Оборудование стало комфортным в эксплуатации.

Заключение

Этот кейс наглядно показал, что шум вентилятора не всегда равен его неисправности.

В нашем случае источник проблемы находился не в подшипниках, не в дисбалансе и не в заводском браке, а в электромагнитной природе работы асинхронного двигателя, которая проявилась только при совпадении сразу нескольких факторов:

  • определённый режим нагрузки;
  • жёсткое крепление вентилятора к корпусу;
  • металлический корпус оборудования;
  • отсутствие маскирующего аэродинамического шума;
  • совпадение частот электромагнитных сил с резонансными частотами корпуса.

Сравнение с новым вентилятором из той же партии подтвердило, что зафиксированные гармоники 100–300 Гц являются особенностью конструкции, а не дефектом конкретного экземпляра.
При этом именно условия установки и компоновка оборудования сделали этот шум критичным и неприемлемым для эксплуатации.

Ключевой вывод, который мы сделали для себя:

в системах вентиляции и осушения важно оценивать не только параметры вентилятора, но и акустико-вибрационное взаимодействие вентилятора с корпусом оборудования и акустические особенности помещения.

Вместо бесконечных замен и споров с поставщиком, эффективным решением оказалась грамотно выполненная вибро- и шумоизоляция, которая позволила:

  • снизить общий уровень шума;
  • подавить резонансные гармоники;
  • сохранить работоспособность оборудования без замены двигателя.

Этот опыт мы теперь учитываем при проектировании, ремонте и модернизации оборудования — особенно там, где вентилятор работает в замкнутом металлическом корпусе и вблизи обслуживаемых помещений.

Обратный звонок

Производство: М.О. г. Краснозаводск
Офис, сервисный центр: г. Щелково.
8 (926) 024-71-76
Пн-Пт 9.00-18.00